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      山東化學(xué)化工學(xué)會(huì)

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      18000Nm3/h空分一起粗氬塔“氮塞”事故的原因分析

      瀏覽次數(shù): 342   發(fā)布時(shí)間:2017-07-03 16:06:03   發(fā)布人:editor

         1.事故經(jīng)過

        2005年6月20日晚班3點(diǎn)左右,當(dāng)操作人員對(duì)18000Nm3/h空分設(shè)備加負(fù)荷操作時(shí),在調(diào)整主塔工況時(shí)將液氮至上塔調(diào)節(jié)閥V3閥的開度由57%逐漸開至62%,經(jīng)過30分鐘左右,產(chǎn)品氧氣純度開始下降,

        隨后幾分鐘粗氬塔粗氬純度分析表AI705值也開始下降,盡管操作人員一發(fā)現(xiàn)工況波動(dòng)就開始調(diào)整,減少氧氣取出量、將粗氬塔頂部的氮通過粗氬放空閥V712排出塔外,但還是未能挽救工況,最終AI705的值從99.9%的氬含量下降至80%以下,產(chǎn)品氧純度由99.7%下降至93%,直到5點(diǎn)30分氧氣純度才合格,到8點(diǎn)30分氬系統(tǒng)工況才完全恢復(fù)正常。

        2、事故原因分析

        造成這次粗氬塔“氮塞”事故的主要原因是操作人員誤將液氮至上塔調(diào)節(jié)閥V3閥的開度操作過大,致使上塔氧氣純度過低、上塔的富氬區(qū)嚴(yán)重下移、氬餾分含氮量超標(biāo)。

        2.1 產(chǎn)品氧純度過低的原因

        造成產(chǎn)品氧純度過低有兩個(gè)方面的原因:一方面是由于操作人員誤將V3閥的開度操作過大,增加了上塔的下流液體量;此時(shí),在上升蒸氣量相對(duì)穩(wěn)定的情況下,上塔的回流比將增大,即下流的冷液體多或上升的蒸氣少時(shí),則氣液混合溫度必然偏于低溫液體一邊;于是下流液體的溫升就小,液體蒸發(fā)得也少,因而液體中蒸發(fā)出來的氮組分相應(yīng)也少些,這樣離開塔板的下流液體中氧濃度就提高得慢;每塊塔板都是如此,因而在上塔底部得到的液體的氧濃度就低。另一方面的原因是操作人員在處理粗氬塔“氮塞”工況時(shí),將上塔氬餾分取出量減得過低(氬餾分流量從18500m3/h降至13000m3/h左右),沒有控制好粗氬I塔的回流比,使粗氬I塔底部回上塔的液體量過多,最終使上塔底部的液氧濃度降得過低,產(chǎn)品氧純度跌至93%。

        2.2 粗氬塔“氮塞”的原因

        粗氬塔產(chǎn)生“氮塞”的直接原因就是上塔氬餾分的含氮量超標(biāo),正常工況時(shí)含氮量應(yīng)不超過0.1%(一般氬餾分組分設(shè)計(jì)值為:9—10%的氬含量、90—91%的氧含量、0—0.06%的氮含量);在上塔氬餾分的抽料口是固定不變的,當(dāng)上塔富氬區(qū)沿塔板上、下變化時(shí),氬餾分抽口的物料組分也隨之發(fā)生變化。當(dāng)上塔的氧氣純度下降的過低,使上塔的富氬區(qū)嚴(yán)重下移,造成氬餾分中的含氮量過高,直接造成這次粗氬塔“氮塞”事故。

        3、事故的處理方法

        在3點(diǎn)30分左右當(dāng)操作人員發(fā)現(xiàn)氧氣純度與粗氬II塔粗氬純度分析表AI705值開始有下降趨勢(shì),即刻判斷有氮塞現(xiàn)象,并采取了以下處理方法:

        (1) 逐步開大粗氬放空閥V712閥增大粗氬的取出量,流量由700m3/h上升至1000m3/h左右,但粗氬II塔粗氬純度仍然在下降,并且趨勢(shì)較快,于是操作人員立刻關(guān)閉粗氬至精氬塔調(diào)節(jié)閥V705停止精氬塔工作,繼續(xù)開大V712閥粗氬全部放空,以最短的途徑將粗氬塔頂部的氮排出塔外,待粗氬純度AI705值不再有下降趨勢(shì),反而有上升趨勢(shì)時(shí),逐步減少粗氬的取出量,直至正常工況流量500m3/h至750m3/h左右。

        (2) 適當(dāng)減少產(chǎn)品氧氣的取出量,同時(shí)根據(jù)下塔液空純度關(guān)小液氮調(diào)節(jié)閥V3閥,合理控制好上、下塔的回流比,將主冷液氧液位控制穩(wěn)定,盡快使產(chǎn)品氧氣純度合格。

        (3) 適當(dāng)減少上塔氬餾分的取出量,但操作幅度不要過大,合理控制好粗氬I塔的回流比,防止粗氬I塔底部回上塔的液體量過多,致使上塔工況進(jìn)一步惡化,氧氣純度下降過低。

        (4) 適當(dāng)減少進(jìn)上塔的膨脹空氣量,使膨脹空氣進(jìn)口以上段塔板汽液比增加,組分分離能力增強(qiáng),提高氬餾分中的氬含量,降低氮含量。

        (5) 打開有壓液氬儲(chǔ)槽回氣至精氬塔閥,同時(shí)用液氮進(jìn)精氬塔冷凝器閥V706閥與精氬塔余氣排放閥V751閥將精氬塔內(nèi)壓力控制在20——40KPa,防止外界濕空氣倒吸塔內(nèi),發(fā)生精氬塔“堵塞”事故。到6點(diǎn)30分粗氬純度為98.5%后,投入精氬塔工作,8點(diǎn)30分粗氬II塔粗氬中氧含量AIAS704值小于2.0ppm、精液氬中氮含量AE706值小于3ppm時(shí),液氬進(jìn)儲(chǔ)槽,氬系統(tǒng)工況才完全恢復(fù)正常。

        4、結(jié)束語

        通過這次異常工況的發(fā)生與處理,筆者認(rèn)為操作人員在生產(chǎn)中應(yīng)時(shí)時(shí)保持清醒的頭腦,認(rèn)真監(jiān)視各項(xiàng)參數(shù)變化、精心操作,同時(shí)培養(yǎng)員工預(yù)見工況變化趨勢(shì)和綜合分析判斷問題的能力,對(duì)空分設(shè)備工況的正常運(yùn)行起著非常重大的作用。

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